傳統(tǒng)管樁、方樁生產(chǎn)線的設備改造
預應力混凝土管樁成規(guī)模在中國生產(chǎn)至今已有20多年的歷史。管樁包括離心方樁生產(chǎn)線從無到有,陸陸續(xù)續(xù)建成并投入生產(chǎn)的有300多家,年總產(chǎn)能達到3億m。由于受到諸多主客觀因素的影響與制約,早期建成的生產(chǎn)線,按現(xiàn)在的標準要求來衡量,許多生產(chǎn)線都難以達標。
一般來說,傳統(tǒng)生產(chǎn)線存在以下幾方面的問題:①生產(chǎn)效率不高,用人多,自動化程度低;②生產(chǎn)過程容易發(fā)生安全事故,在生產(chǎn)線設計之初沒有充分考慮安全生產(chǎn),只有在生產(chǎn)過程靠管理嚴格,安全事故則相應會減少;③自GB 13476-2009《先張法預應力混凝土管樁》新管樁標準頒布之后,全國各地陸續(xù)取消了薄壁樁。工程設計都采用厚壁樁,特別是離心方樁加大壁厚后,方樁混凝土的填充系數(shù)要大于管樁(混凝土填充系數(shù)為成型后的混凝土截面積與樁外形面積之比)(如表1所示)。傳統(tǒng)生產(chǎn)線的混凝土喂料方式根本無法滿足GB 13476-2009標準的要求,從實際生產(chǎn)中得知,當樁的混凝土填充系數(shù)大于等于0.7時,喂料的難度就很大,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品缺料現(xiàn)象嚴重;④喂料區(qū)、離心區(qū)生產(chǎn)環(huán)境差,混凝土浪費大,喂料工人多,而且勞動強度大;⑤產(chǎn)品質(zhì)量不佳。壁厚不夠,合縫漏漿現(xiàn)象普遍存在,產(chǎn)品不美觀。
表1 各規(guī)格管樁、方樁混凝土填充系數(shù)
項目 | GB 13476-2009?10G409《先張法預應力混凝土管樁》 | 2013浙G35《預應力離心混凝土空心方樁》 | ||||||||
規(guī)格型號/mm | 400×95 | 500×100 | 500×125 | 600×110 | 600×130 | 300/130 | 350/170 | 400/220 | 450/260 | 500/310 |
填充系數(shù) | 0.72 | 0.64 | 0.75 | 0.60 | 0.68 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.70 |
面對新標準、市場對產(chǎn)品要求的不斷提高以及生產(chǎn)制造成本不斷上漲的壓力,對傳統(tǒng)生產(chǎn)線的技術(shù)改造已經(jīng)勢在必行。但是,如何改造,要求投入多少資金以及改造后能達到怎樣的效果?還需要技術(shù)人員與生產(chǎn)人員共同研究、周密籌劃。
2015年3月,經(jīng)過近兩個月的時間,改造了一條傳統(tǒng)生產(chǎn)線,較圓滿地完成了任務。又通過一個月的生產(chǎn)磨合,生產(chǎn)員工適應了改造后的生產(chǎn)線,也將其優(yōu)勢充分發(fā)揮出來,完全達到了預期的目標。現(xiàn)將改造過程和結(jié)果與大家分享。
一、改造前生產(chǎn)車間的基本情況
該生產(chǎn)車間為2007年建成投產(chǎn),車間為東西走向,長78m,南北寬44m,雙跨循環(huán)式生產(chǎn)線。車間的北面為砂石料堆場,混凝土攪拌站也設置在車間的北面靠東1/3處,東面、南面為產(chǎn)品堆場,西面為道路。
設備配置情況:①雙階式混凝土攪拌站一座,配1.5m3雙臥軸攪拌機1臺,水泥儲罐2個(儲量100t/個),摻合料儲罐1個(儲量100t/個),碎石儲料、稱料斗2套,可以分別稱量大小碎石,砂儲料、稱料斗1套,外加劑儲罐2個,可儲存20t外加劑;②喂料系統(tǒng),旋轉(zhuǎn)分料器1臺、喂料車2臺,模具移動平車2臺。③Ф300-600-15m離心機3臺、Ф800-15m離心機1臺,交流電機、變頻器調(diào)速;④QE(7.5+7.5)-20.5m雙梁雙小車橋式起重機4臺(1跨各2臺);⑤PC鋼棒切斷機1臺、鐓頭機2臺、管樁Ф300-600滾焊機1臺;⑥蒸養(yǎng)池8個;⑦出池軌道及小車1套;⑧出樁軌道及小車1套;⑨300t張拉機1臺;⑩103m/min水冷式螺桿空壓機2臺;?400kWA配電房1座。
圖1和圖2分別為改造前和改造后的管樁生產(chǎn)平面布置圖。
圖1 改造前的管樁生產(chǎn)平面布置圖
圖2 改造后的管樁生產(chǎn)平面布置圖
二、通過技術(shù)改造期望能達到的目標
(1)改變原有的喂料方式,減小喂入管樁模具中的混凝土容積。用傳統(tǒng)方式喂料時,松散混凝土的容積大,對于厚壁樁有可能不能把原先設計的混凝土量全部喂入模具中,造成樁缺料和材料浪費。采用新式的喂料設備,能增加混凝土密實度,減少甚至杜絕混凝土散落出模具外,盡可能地減少人工鏟混凝土。當喂料結(jié)束后,上模蓋到下模上,模邊間隙要盡可能得小,最好是能緊貼在一起,便于擰緊合模螺絲,確保合模后模具的圓整度,減少模具的變形。
(2)根本上解決管樁和離心方樁缺料、合縫漏漿的問題,確保產(chǎn)品的外觀和內(nèi)在質(zhì)量。
(3)減少部分人工操作,由機器替代,讓工人操作崗位的位置避免與行車運行路徑交叉,確保員工的人身安全。
(4)最大限度地發(fā)揮設備的產(chǎn)能,以便提高生產(chǎn)效率。
(5)改善生產(chǎn)車間的工作環(huán)境,減少材料浪費,減少生產(chǎn)廢料的產(chǎn)生。
三、技術(shù)改造
(1)混凝土喂料系統(tǒng)的改造
拆除原有的旋轉(zhuǎn)分料器、混凝土喂料車,將原先在地面下40cm的模具平車軌道升至地平以上(車間±0.00以上)。在攪拌機出料口的正下方安裝一個儲料斗,儲料斗下方與一臺螺旋輸送機相連,螺旋輸送機兩端各有一個出料口。通過控制螺旋的旋轉(zhuǎn)方向來控制混凝土的出料方向。螺旋輸送機的出口各接一條溜管,溜管出口處裝有可自由升降的導料槽,導料槽可以根據(jù)不同規(guī)格的模具調(diào)節(jié)寬度。螺旋輸送機安裝在一工作平臺上,有這個工作平臺便于設備的清洗和維修。在兩條喂料線的中間,螺旋輸送機的斜下方,安裝控制臺,喂料工可以坐著進行操作。
在兩條喂料線的外側(cè)增加1條軌道,專門用于擰螺絲合模(稱為合模線)。喂料完成的模具,蓋上上模后就吊到合模線上,由一組4名工人進行擰螺絲合模。這樣可以減少喂料線等待空模的時間,提高喂料效率。另外,改變了原來模具不動,人走動的合模方式,改為模具走動,人基本不動的方式。操作員工站在車間中間立柱附近位置擰螺絲,避開了行車吊有重物時的行進路線,員工安全有了保障,且生產(chǎn)效率不受影響。
這三條線的卷揚機都裝有變頻器,員工可以根據(jù)實際需要進行調(diào)速。
兩條喂料線軌道從攪拌站向北延伸了15m,并新建鋼結(jié)構(gòu)房。喂料方式改為:混凝土出料口不動,模具移動的方式。
(2)鋼筋加工系統(tǒng)的改造
原先PC鋼棒切斷、鐓頭以及鋼筋骨架的滾焊在車間的東面,現(xiàn)在把這些設備都放置在車間西面。首先將PC鋼棒切斷機放置在車間西面靠山墻處,在車間的南面外部新建12m×18m的鋼結(jié)構(gòu)臨時房,并安裝5t的單軌吊機。這個新建的鋼結(jié)構(gòu)房用于放置PC鋼棒放料盤,堆放PC鋼棒。緊靠切斷機往東布置兩臺鐓頭機、兩臺滾焊機,其中,一臺是管樁滾焊機,新增一臺方樁滾焊機。
對管樁滾焊機進行改造,改為自動脫骨架和小車自動快速返回,這樣可以減少人員配置,減輕工人的勞動強度,提高生產(chǎn)效率。
這樣的布置可以使?jié)L焊好的鋼筋骨架離拆模裝骨架區(qū)最近,生產(chǎn)工序也順暢,車間內(nèi)堆放鋼筋骨架的地方大了,PC鋼棒原材料也就不需進入車間堆放。
(3)起重機的改造
對車間內(nèi)的4臺起重機中的3臺加裝自動夾具。離心機蒸養(yǎng)池上的兩臺加裝無大鉤的自動夾具(只需抓上模跑輪即可),并對養(yǎng)護池蓋進行改造,全部加裝可適用于自動夾具的裝置,同時對缺保溫材料的池蓋添加保溫材料。
在喂料合模區(qū)的起重機加裝有大鉤的自動夾具,這樣原先許多需要人工掛鉤的工作都由自動夾具替代了,揭上模、吊底模、合上模等工作都由這臺起重機的自動夾具完成。
(4)新增上模清理支架
在原先鋼筋加工堆放鋼筋骨架的區(qū)域,喂料線的東側(cè),新增上模清理支架。脫模后的上模,不需在地面上翻轉(zhuǎn),直接吊上支架并排放置,然后,工人在支架下對模具進行清理和噴涂脫模劑。
四、投入的改造資金和改造時間
表2 為投入的改造資金和改造時間。
序號 | 項目或設備名稱 | 金額/元 | 時間/d |
1 | 喂料系統(tǒng)設備 | 30000 | 15 |
2 | 喂料系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)及土建 | 44000 | 25 |
3 | 鋼筋加工設備 | 172000 | 15 |
4 | 鋼棒堆放區(qū)鋼結(jié)構(gòu)及土建 | 60000 | 25 |
5 | 蒸養(yǎng)池蓋的改造 | 12000 | 15 |
6 | 自動夾具 | 150000 | 7 |
7 | 上模清理支架 | 12000 | 10 |
8 | 合計 | 480000 | - |
五、改造后的生產(chǎn)效率、安全及產(chǎn)品質(zhì)量
(1)通過技術(shù)改造基本解決了傳統(tǒng)生產(chǎn)線喂料難的問題,提高了生產(chǎn)效率。改造前這個車間每班最多只能生產(chǎn)80?90根,生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格為Ф400mm、Ф500mm、Ф600mm,其中要生產(chǎn)Ф400mm×95mm、Ф600mm×130mm的厚壁樁很困難,而且產(chǎn)品缺料、露石、漏漿現(xiàn)象比較嚴重。改造后現(xiàn)在單班產(chǎn)量正常保證在150?160根,最多時產(chǎn)量達到167根。產(chǎn)品規(guī)格除了Ф400mm、Ф500mm、Ф600mm之外,還增加了350mm×350mm(170mm)、400mm×400mm(220mm)離心方樁,生產(chǎn)效率提高近80%。
生產(chǎn)效率的提高主要得益于喂料方式的改變以及新型喂料設備的使用。原先一根管樁的喂料時間將近5min,喂料小車喂入模具后還需要人工鏟料。如果是厚壁樁,鏟料的工作量會就更大,耗費的時間更長?,F(xiàn)在無論是薄壁樁還是厚壁樁,喂料時間只需2min左右,喂料一次成型,工人只需對兩端進行插搗,中間部分直接清掃一下,然后在企口槽內(nèi)放入密封繩即可合上模。這樣的喂料方式大大減 輕了工人的勞動強度,提高了工作效率,而且合上模后,上模的模邊與下模的模邊基本是疊合在一起,在合模擰螺絲時也輕松了許多,也容易合好?,F(xiàn)在不僅樁身合縫漏漿基本杜絕,而且合縫也比以前細很多。
(2)通過工藝布局的調(diào)整和自動夾具的使用,使整個生產(chǎn)更加安全。原來沒有使用自動夾具,在離心成型、張拉、蒸養(yǎng)池、裝拆模以及喂料區(qū)都是人工掛鉤,不僅用人多,速度慢,而且還不安全,出現(xiàn)事故的風險很大。現(xiàn)在使用了自動夾具,省去了掛鉤工,速度也快了許多,并且生產(chǎn)安全了許多。另外,合模方式的改變和上模清理支架的使用也使生產(chǎn)效率和安全獲得提升。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量比以前大幅度提高,生產(chǎn)成本大幅度下降。在改造前,產(chǎn)品出現(xiàn)大量的壁厚不夠、合縫漏漿、樁套箍漏漿,甚至還有內(nèi)壁嚴重露石等質(zhì)量問題,比率在50%?60%。產(chǎn)品發(fā)到工地,當遇到工地地質(zhì)硬一些又出現(xiàn)大量爛樁情況,嚴重的被客戶、施工單位清退出場。改造之后現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品上述缺陷得到了根本性的解決。
現(xiàn)在生產(chǎn)的樁壁厚符合標準,甚至還略厚3?5mm;合縫漏漿現(xiàn)象幾乎杜絕,偶然出現(xiàn)長度也是小于30cm,符合標準要求;樁套箍漏漿也是有明顯的改善?,F(xiàn)在產(chǎn)品的合縫纖細、壁厚均勻、內(nèi)壁光滑、產(chǎn)品美觀。
產(chǎn)品外觀質(zhì)量顯著提高的同時,產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量也是大幅度地提升。原先施工損樁率達1‰?2‰,現(xiàn)在只有0.5‰?,F(xiàn)在每月發(fā)樁量在 5?6萬m,一般出現(xiàn)2?3根樁破損,有時還不出現(xiàn)損樁。產(chǎn)品質(zhì)量得到了客戶的認可。
經(jīng)改造后,生產(chǎn)過程中原材料的浪費大大降低。原先每班每天倒掉的報廢混凝土一般有5t裝載機1?2斗,現(xiàn)在只需人力小車1車。改造后的綜合制造費用比原先要下降3?4元/m,按單班年產(chǎn)量60萬m計算,年節(jié)約180萬?200萬元生產(chǎn)成本。
六、結(jié)語
(1)傳統(tǒng)的管樁生產(chǎn)線通過適當?shù)墓に嚰夹g(shù)改造,生產(chǎn)效率、安全、環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量都可以得到提升,生產(chǎn)成本有所下降,投入一定的資金進行改造是值得的。
(2)混凝土攪拌站、喂料系統(tǒng)是改造的重點,要突破傳統(tǒng)工藝的束縛,尋找到符合自身實際的方法,力求做到投入少、效益高。
(3)改造時一定要對安全生產(chǎn)和生產(chǎn)環(huán)境問題進行仔細研究,從源頭上避免不安全生產(chǎn)操作。
(4)通過技改可以達到減少浪費降低生產(chǎn)成本的目的,按年度計算,經(jīng)濟效益可觀。