傳統(tǒng)管樁生產(chǎn)線的自動化改造研究
傳統(tǒng)管樁生產(chǎn)線存在高能耗、高噪聲、高污染、作業(yè)安全隱患高、產(chǎn)品質(zhì)量波動大等問題。近年來,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)通過技術(shù)合作,開展了管樁自動化生產(chǎn)線及裝備的研發(fā),也取得了一定的進展。同時,隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展,我國管樁行業(yè)的勞動生產(chǎn)模式也發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變,很多管樁生產(chǎn)企業(yè)為進一步提高勞動生產(chǎn)效率,紛紛引進了自動化生產(chǎn)線,管樁生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到了很大提升,也有部分傳統(tǒng)管樁生產(chǎn)企業(yè)在原有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上進行了自動化改造。
本文結(jié)合實際改造案例,在考慮安全性、穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率基礎(chǔ)上,保持原有廠房布局不變,對既有管樁生產(chǎn)線進行自動化改造,以期為傳統(tǒng)管樁生產(chǎn)線的自動化改造提供參考。
一、改造方案
傳統(tǒng)管樁生產(chǎn)線人員的配置一般包含成型班組、鋼筋班組、蒸養(yǎng)和堆場班組、機電班組等。其中,成型班組單班配置40人左右,包括攪拌小組2人、前臺小組16人、后臺小組14人、離心小組1人、行車小組6人和班長1人。據(jù)實際產(chǎn)量統(tǒng)計,單班人員配置平均生產(chǎn)管樁235根/日(約2750m/日),如采用一天兩班制,月產(chǎn)量約15.4萬m,人均生產(chǎn)效率約為68.75m/(人·班)。
由上述分析可知,傳統(tǒng)生產(chǎn)線成型班組人員配置最多的工位是前臺小組。 同時,前臺小組且存在工作區(qū)域狹窄、交叉作業(yè)較多、行車起落頻繁等安全隱患。因此,提高安全性是管樁生產(chǎn)線自動化改造的關(guān)鍵,本文以布料方式的自動化改造為核心,輔以其他工藝的自動化改造進行生產(chǎn)線的改造研究。布料方式的自動化改造目前主要有以下三種方式:第1種為先合模后泵送布料;第2種是長蓋模擋板布料;第3種是自動布料機布料。三種布料方式的自動化工藝改造的優(yōu)缺點對比見表1。
表1 三種自動化布料工藝對比
由表1可知,上述三種工藝各有優(yōu)缺點。改造案例中的生產(chǎn)線為傳統(tǒng)循環(huán)3跨車間。其中,成型車間2跨,鋼筋加工車間1跨。根據(jù)管樁生產(chǎn)企業(yè)訂單情況,所生產(chǎn)的管樁以液壓錘擊施工為主,對其耐打性要求較高,管樁用混凝土抗壓強度需達到C80及以上。為盡可能地節(jié)約成本,初步選擇長蓋模擋板布料和自動布料機布料方案。
考慮車間改造成本,現(xiàn)有車間的跨度為24m,可生產(chǎn)的管樁直徑為300~600mm,長度為5~15m。
如選擇長蓋模擋板布料布料工藝,使用24m或者以上的長管樁模具來生產(chǎn),需拆除較多的建筑物,且改造期間需停產(chǎn)。如選擇自動布料機布料工藝,可先進行一條布料線的改造,達到邊生產(chǎn)邊改造的效果,只需破碎布料線周圍的局部混凝土地面,無需拆除建筑物。
綜合分析,選擇自動布料機布料工藝方式進行改造,改造前后的平面布置圖、改造立面圖分別見圖1、圖2。
圖1 前臺改造前后的平面布置圖
圖2 前臺自動化改造立面圖
二、改造實施
圍繞布料工藝的自動化改造,制定前臺自動化改造方案。平車由原先卷揚機拖動行走改造成鏈板機帶動管模行走。布料完成后,鏈板機將管模送到第二跨車間,使用自動合模機合模。合模完成后,自動張拉機對位,完成張拉工藝。在自動合模機合模的同時,第二條管模吊放到同一條鏈板機上面,自動布料機開始布料,鏈板機上可同時進行兩條管模的生產(chǎn)作業(yè),效率較高。此外,布料、合模、張拉工序在同一條鏈板機上完成,無需起吊中轉(zhuǎn)管模,實現(xiàn)了布料場地和合模場地的分開,提高了生產(chǎn)過程中的安全性。布料、合模、張拉工序可實現(xiàn)全智能控制和無人操作。自動布料機連續(xù)完成五條管模布料后,移動至一端清洗,可以實現(xiàn)廢水集中收集,生產(chǎn)場地內(nèi)無余料、無污水。
2.1 基礎(chǔ)施工
基礎(chǔ)開挖寬度為3m,基礎(chǔ)剪力墻的荷載按照20kN/m2設(shè)計,整個基礎(chǔ)為密閉空間,嚴禁有水滲入。同時,使用遮擋板進行遮蓋,嚴禁混凝土廢料或雜物掉進鏈板機和檢修通道內(nèi)?;A(chǔ)混凝土強度等級為C30,澆筑完成后進行路軌和鏈板機的安裝,鏈板機路軌中心距為600mm、自動布料機和自動合模機路軌中心距為2350mm,安裝完成后自動布料機、自動校平機、自動合模機、自動張拉機就位,改造過程前后用時65d左右,如果連續(xù)不間斷作業(yè),40d左右就可以完成改造。
2.2 設(shè)備安裝
(1)為減少行車吊放管模時對鏈板機的碰撞,需確保鏈板機、自動布料機、自動校平機、自動合模機、自動張拉機的中心線與行車的中心線平行。上述設(shè)備安裝精度越高,自動合模機探測管模兩側(cè)合模螺栓的位置就越精確,管樁成型質(zhì)量就越好。
(2)確保自動張拉機的軌道和自動合模機的軌道垂直。同時,為保證張拉工藝的質(zhì)量,杜絕管樁端板傾斜等質(zhì)量缺陷現(xiàn)象,自動張拉機的千斤頂中心線與管模張拉螺桿的中心線必須重合。
(3)為保證自動布料機和管模的裙板吻合度、張拉精度和合模質(zhì)量,鏈板機、自動布料機和自動合模機沿路軌長度方向的水平誤差需保證在0.5‰以內(nèi)。
2.3 設(shè)備優(yōu)化
(1)為保證混凝土均勻下料,自動布料機的布料斗下料口設(shè)置耐磨高強攪拌塊裝置,該設(shè)計比傳統(tǒng)的氣門開關(guān)下料和螺旋葉片下料更為先進(氣門開關(guān)下料很難掌控開口大?。宦菪~片下料磨損快,成本高)。此外,耐磨高強攪拌塊采用合金鋼材料制造,攪拌塊厚度為10mm,設(shè)計使用壽命半年以上,維修成本較低。
(2)下料口設(shè)置可調(diào)節(jié)的成型刮板,其開口大小可根據(jù)生產(chǎn)管樁的直徑來調(diào)整。在進行管樁兩端布料時,通過探測點設(shè)定,可以保證成型刮板貼合裙板的喇叭口邊,從而實現(xiàn)管模兩端的混凝土料比中間段飽滿,確保管樁成型質(zhì)量。如混凝土坍落度偏大時,需適當延長成型刮料板停留時間。
(3)自動布料機設(shè)置稱重計量顯示裝置。采用稱重減法來實時控制混凝土下料量,通過該裝置不僅可獲得管模使用的混凝土量,還可獲得管模任意位置的混凝土量, 從而避免管樁少料的質(zhì)量缺陷。當混凝土的和易性較差時,可能出現(xiàn)混凝土的堆積在兩端的鋼筋骨架上面難以下到管模里面的情況,此時可采用振動棒插入振搗的方法來解決。
三、應(yīng)用效果
3.1 布料
以PHC500AB125-15管樁的生產(chǎn)為例,自動化布料線可減少兩名前臺人員,混凝土用量設(shè)定為392kg/m,下料速度設(shè)定為50kg/s,加密區(qū)頭部位置重量為425kg,加密區(qū)尾部位置重量為435kg,中間區(qū)域下料速度放慢,收料速度為200m/s,收料距離為1500mm,裙板寬度為190mm,成型板寬度為1250mm,檢測偏差距離為850 mm。實際生產(chǎn)效果表明,以此工藝參數(shù)下料,兩端混凝土料較飽滿,中間段混凝土料堆積情況較少。整條管樁布料時間約為6min。
3.2 合模
上模蓋好后,鏈板機將管模轉(zhuǎn)運到第二跨車間進行合模,自動校平機將管模調(diào)整至完全水平狀態(tài)后,自動合模機開始合模操作。利用紅外線定位螺栓位置后,風(fēng)炮對準就位,上提螺栓。同時,上面風(fēng)炮對準螺栓,待套筒套進螺母后,風(fēng)炮自動打壓。一臺自動合模機可以實現(xiàn)雙邊8臺風(fēng)炮同時作業(yè),效率較高。由于無需改造和更換管模,該自動合模機適合舊管樁廠的改造。如果合模螺栓間距不等或合模螺栓間距相差太大(超過70mm),探測點難以實現(xiàn)單邊4臺風(fēng)炮完全同時對準螺栓,自動合模機作業(yè)過程中易出現(xiàn)“漏打”問題,對于“漏打”螺栓,可采用人工擰緊(一般僅需1人操作即可)。
由上可知,改造后合模人員從原來的4人減少至2人,且勞動強度大大降低。以PHC500AB125-15為例,改造后,一條舊管模的合模時間僅需4min。
3.3 張拉
合模完成后,自動張拉機開始自動對位(提前設(shè)置張拉工藝參數(shù)),并探測管模張拉螺桿的位置,自動調(diào)節(jié)位置。同時,千斤頂?shù)耐馓淄岔斨凉苣埨嗣妫3仲N合,套筒螺母對準螺桿后自動鎖緊,開啟油缸,當壓力表數(shù)值剛剛開始顯示壓力時,停頓穩(wěn)壓,自動連桿機構(gòu)自動鎖緊大螺母,繼續(xù)升壓至設(shè)定壓力值,鎖緊張垃螺母穩(wěn)壓10s后回油卸壓復(fù)位。根據(jù)實際生產(chǎn)需要,也可調(diào)整張拉程序,先預(yù)張拉至10%張拉控制應(yīng)力,停頓穩(wěn)壓后繼續(xù)張拉至100%張拉控制應(yīng)力,根據(jù)第二階段張拉伸長量計算管樁的有效伸長量。此方法利用了壓力值和伸長量雙重技術(shù)參數(shù)來控制張拉過程,可得到較準確的預(yù)應(yīng)力設(shè)計值,整個過程無人操作,張拉可在2~3min內(nèi)完成。
3.4 效果對比
前臺改造完成后,完成一個管樁的生產(chǎn)大約需要8.5min,改造前后生產(chǎn)效率對比見表2(四條布料線)。
表2 前臺自動化改造前后對比
序號 | 項目 | 改造前 | 改造后 | 效果 |
1 | 成型班單班人數(shù) | 40 | 29 | 減少27.5% |
2 | 單班平均日產(chǎn)量/m | 2750 | 3276 | 提高19.1% |
3 | 人均效率(m/人) | 68.75 | 113 | 提高64% |
四、結(jié)論
(1)根據(jù)廠家生產(chǎn)情況的反饋,采用自動布料機布料工藝,配合使用鏈板機,自動校平機、自動合模機、自動張拉機在實際生產(chǎn)中具有很好的經(jīng)濟效益。同時,較少了勞動力用量、提高了安全性,為管樁生產(chǎn)線的全自動化改造邁出了有力的一步。但前臺自動化工藝改造還存在以下需完善的工藝難點:①自動布料機布料兩端靠裙板位置仍存在少量漏料現(xiàn)象;②為適應(yīng)不同螺栓間距管模的使用要求,避免杜絕“漏打”現(xiàn)象,自動合模機與管模的適應(yīng)性還需提高;③為適應(yīng)不同直徑張拉螺桿,自動張拉機與張拉螺桿的匹配度還需完善。
(2)勞動力缺乏已經(jīng)困擾了管樁行業(yè)多年,甚至一定程度上影響了管樁行業(yè)的發(fā)展,管樁自動化工藝的實現(xiàn)給行業(yè)帶來了生機,后期如何實現(xiàn)后臺自動拆模、清下模、自動裝鋼筋骨架等工藝的自動化改造將對管樁行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響,也將促使管樁行業(yè)邁向全自動化、智能化、信息化生產(chǎn)管理方向發(fā)展。